硅膠密封圈優異的耐高溫才能 硅橡膠密封圈特性:因為此材料清晰度好,抗拉強度強。成本費較高,主要用途:硅膠軟管,保護殼等必須高彈力的商品。硅橡膠原材料按物理特性來分可以分為固態硅橡膠和液體硅膠。固態硅橡膠主要用以模壓成型的商品。比如:硅膠套,硅膠餐具,硅膠按鍵等,液體硅膠主要用以擠壓成形的商品,比如硅橡膠奶瓶奶嘴,硅膠軟管等。隔熱保溫硅膠墊片,出色的耐熱才可以,硅橡膠(食材級硅橡膠)可以耐200℃的高溫天氣并可長久應用,該商品生產制造原材料切合SGS標準,根據FDA食材級硅橡膠檢驗標準,無氣味無毒性,生產廠家生產制造,色調、樣子可自設.
泵用機械密封通過靜試后,運行時高速運轉形成的向心力,會抑止物質的泄露。因而,試運轉時機械密封泄露在清除軸間及軸承端蓋密封性無效后,大部分全是因為動、靜環磨擦副受毀壞而致。造成磨擦副密封性失靈的要素具體有:
(l)實際操作中,因抽時間、汽蝕、憋壓等異常情況,造成很大的軸向力,使動、靜環接觸面積分離出來;(2)對組裝機械密封時縮小量過大,造成磨擦副內孔比較嚴重損壞、擦破;(3)動環密封環過緊,扭簧沒法調節動環的徑向波動量;(4)靜環密封環太松,當動環徑向波動時,靜環擺脫靜環座;(5)工作中物質中有膠狀化學物質,運行中進人磨擦副,探傷檢測動、靜環密封性內孔;(6)設計方案型號選擇不正確,密封性內孔比壓稍低或密封性材料熱縮性比較大等。以上情況在試運轉中經常會出現,有時候可以利用適度調節靜環座等給予清除,但大部分必須再次拆卸,拆換密封性
查所有液壓控制元件,尤其是調速元件均沒發現任何問題。更換了部分調速閥,故障仍未消除。后經過拆檢油缸發現活塞“O”形密封圈嚴重磨損,使油缸兩腔液壓油互竄所致。分析其原因,由于“O”形密封圈磨損后,油缸有桿腔與無桿腔間隙增大互通,當關閉調速閥3或截止閥2時,就等于切斷了油缸有桿腔的回油路。
從理論上講,壓力油進入油缸無桿腔時,在活塞上形成一個推力F無,使活塞產生向有桿腔移動的趨勢,因為油缸有桿腔回油關斷,腔內油液迅速形成背壓,使活塞兩端受力平衡而靜止不動,此時F有=F無,而無腔油液壓力因活塞受力面積不同而不同,即P有>P無。在實踐中,因油缸兩腔形成間隙互通,油缸腔內壓力油有從高壓區向低壓區流動的趨勢,流動一產生,腔內壓力P有降低,P無升高,作用在活塞兩端的推力F無>F有,活塞失去平衡向有桿腔移動尋覓新的平衡點。如此往復,活塞一直移動到有外力阻擋才能停止。上述現象的產生給機床的維修工作帶來了很大影響,更換油缸活塞“O”形密封圈后,機床故障消除,運行恢復正常。
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